振华重工推行岸桥高空作业低空化改革
摘要: 近日,振华重工(600320)长兴分公司推行岸桥高空作业低空化改革,将原岸桥总装后的相关工作提前至总装前,在部装胎架上完成,进一步提高岸桥总装前的完整率,减少总装后的调试时间和高空动火作业,
近日,振华重工(600320)长兴分公司推行岸桥高空作业低空化改革,将原岸桥总装后的相关工作提前至总装前,在部装胎架上完成,进一步提高岸桥总装前的完整率,减少总装后的调试时间和高空动火作业,节约设备资源及成本,切实落实降本增效要求。
该方案经过多次讨论和梳理,从工艺流程、计划调整、生产安排等方面进行了优化改进,并在广州南沙岸桥、和黄阿曼岸桥、土耳其岸桥及新加坡自动化岸桥上试点,目前正在逐步全面推广,并计划在以色列岸桥、上港独山港岸桥、天津岸桥等8台设备上实施。
长兴分公司跟踪低空化作业实施过程中的相关数据,经过统计分析,该方案对产品质量和生产效率带来多项提升:
一是总装前完整性状态得到显着提升。完成率达到了97%-100%,有效减少了高空的整改工作,尤其是较多的动火作业在部装时完成,避免了高空焊接对油漆的破坏和对环境的污染,对产品质量和环保起到积极的推动作用;
二是提高施工效率,节约设备资源。前后大梁对接位置的小车电缆托令轨道、小车拖链电缆槽精调在部装状态时直接完成,提高了作业人员的安全和施工效率,同时无需再使用大型汽车吊配合作业,节约设备资源;
三是降低作业安全风险。机房内的机构精排和电装穿接线工作从机房吊装完成后就启动,与大梁其余部装工作平行进行,避免了岸桥总装后大量施工人员登机作业,降低安全风险,提高生产效率,长期来看可有效缓解目前生产人员紧张的现状;
四是节约调试周期。通过推行高空作业低空化实施,从部装作业开始到总装后通正式高压电,可节约10天左右的时间,为岸桥总装后的调试工作赢得了周期。
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